Por Andreas Exarheas – 19 de julio de 2024 (Rigzone)
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Freeport LNG sigue siendo el foco de atención del mercado mundial.
Eso es lo que dijo el vicepresidente de Rystad Energy, Wei Xiong, en una actualización del mercado de gas y GNL de Rystad enviada a Rigzone el jueves por el equipo de Rystad, y señaló que la planta de licuefacción de EE. UU. “detuvo sus operaciones antes de la llegada del huracán Beryl a la costa del Golfo de EE. UU. una semana antes”.
“El cierre de la instalación, que duró más de lo esperado, ha reavivado cierta preocupación sobre el riesgo para el suministro mundial de gas natural licuado, a pesar de que las capacidades de licuefacción restantes de Estados Unidos prácticamente no se vieron afectadas por el huracán”, añadió Xiong.
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En la actualización, Xiong destacó que Freeport quedó fuera de línea el 7 de julio antes de que el huracán Beryl tocara tierra en Texas.
“Algunos equipos de la instalación resultaron dañados por el huracán y están siendo reparados, según un anuncio de Freeport LNG”, dijo Xiong en la actualización.
“La terminal planea reanudar las operaciones de uno de sus tres trenes esta semana, con una capacidad de 5,1 millones de toneladas por año (Mtpa). Sin embargo, existe incertidumbre sobre el cronograma de reanudación de otros dos trenes”, agregó Xiong.
“Los flujos de gas de alimentación a la terminal se mantuvieron en niveles mínimos de solo 8,7 millones de pies cúbicos por día (Mcfd) el 14 de julio, en comparación con casi 2 mil millones de pies cúbicos por día (Bcfd) el 6 de julio antes de la llegada del huracán, lo que indica que la instalación todavía estaba fuera de línea el fin de semana pasado”, continuó Xiong.
El vicepresidente de Rystad Energy destacó en la actualización que los datos de Rystad Energy LNG Vessel Tracker indican que cuatro barcos están actualmente esperando fuera de Freeport LNG.
“La terminal ha sufrido cortes extensos en los últimos años, incluido un cierre de casi 10 meses desde mediados de 2022 hasta el primer trimestre de 2023 debido a una explosión, mientras que también ha habido cortes notables este año”, dijo Xiong en la actualización.
“Se produjeron pérdidas de producción de casi 9 millones de toneladas (Mt), 2,9 Mt y 3,2 Mt en lo que va de 2022, 2023 y 2024, respectivamente, debido al tiempo de inactividad de Freeport LNG”, añadió Xiong.
“Dado su historial de impactos, el reinicio prolongado esta vez y la incertidumbre sobre su reanudación total han suscitado nuevas preocupaciones sobre el riesgo del suministro de GNL de EE. UU.”, continuó Xiong.
El vicepresidente de Rystad señaló en la actualización que la reducción de los flujos de gas a las terminales de exportación de GNL, el alto nivel de almacenamiento de gas y el aumento de la producción de gas seco hicieron bajar el precio de Henry Hub en un 6,66 por ciento semana a semana, de 2,344 dólares por MMBtu a 2,188 dólares por MMBtu el 16 de julio.
“El almacenamiento de gas de EE. UU. aceleró las inyecciones, aumentando 65 mil millones de pies cúbicos (Bcf) semana tras semana a 3,199 Bcf para la semana que finalizó el 5 de julio”, dijo Xiong en la actualización.
“Esto es un 19 por ciento más alto que el promedio de cinco años y un 10 por ciento más alto que el mismo período del año pasado. Mientras tanto, la producción diaria de gas seco de los 48 estados continentales de EE. UU. ha promediado 102,2 Bcfd en julio hasta la fecha, un nivel similar al de junio, que registró 102,3 Bcfd, en comparación con 101,3 Bcfd en mayo”, agregó Xiong.
“Estas desventajas han compensado en gran medida el limitado aumento de las olas de calor, que también se observaron en Europa y el norte de Asia, que aumentaron la demanda de gas para energía en los Estados Unidos. El consumo de gas en el sector eléctrico se disparó hasta un máximo histórico de 54,52 Bcfd el 9 de julio”, continuó Xiong.
“Se espera que las temperaturas más altas de lo normal en la región del Pacífico se prolonguen hasta finales de julio.
El clima de verano es el principal factor al que hay que prestar atención en las próximas semanas, además del cronograma de reinicio de Freeport LNG”, continuó Xiong.
En la actualización, Xiong dijo que el riesgo de suministro que rodea a Freeport LNG ha impulsado a los precios del gas europeos a recuperarse desde un mínimo de casi dos meses, “ya que la planta de licuefacción estadounidense ha sido una de las principales fuentes de los flujos de GNL de Europa”.
“Casi el 5,4 por ciento de las importaciones de GNL de Europa en 2023, equivalentes a 6,35 Mt, provinieron de Freeport LNG. Los datos del año hasta la fecha muestran que 2,58 Mt de GNL fluyen desde Freeport LNG a Europa, lo que representa el 4,6 por ciento de las importaciones de GNL de Europa en el mismo período”, dijo Xiong en la actualización.
“Otro factor positivo son las olas de calor en el sur de Europa. Muchas ciudades italianas han emitido alertas de emergencia por calor, ya que las temperaturas podrían superar los 40 grados centígrados. Se espera que las temperaturas superiores a lo normal en Italia y Grecia se prolonguen hasta principios de agosto”, añadió Xiong.
“Dada la abundancia general de suministros en Europa, los factores alcistas podrían no ser capaces de brindar un apoyo duradero a los precios”, advirtió Xiong.
Xiong destacó en la actualización que el precio del Título de Facilidad de Transferencia (TTF) en Europa aumentó un 4,67 por ciento semana a semana, de 31,335 € (34,26 $) por megavatio-hora (MWh) a 32,797 € por MWh el 16 de julio.
Rigzone preguntó a Freeport LNG cuándo reanudará sus operaciones completas la planta de licuefacción y pidió comentarios sobre la actualización del mercado de gas y GNL de Rystad.
En respuesta, un portavoz de Freeport LNG le dijo a Rigzone: “Estamos avanzando de manera segura en nuestros esfuerzos hacia el reinicio gradual de nuestras operaciones de licuefacción”.
“Estamos completando las reparaciones iniciales de los daños que sufrieron nuestros enfriadores de aire con ventiladores de aletas durante el huracán y prevemos reiniciar el primer tren esta semana. Planeamos reiniciar los dos trenes restantes poco después”, agregó el portavoz.
“Los niveles de producción después del reinicio se mantendrán a un ritmo reducido durante un período de tiempo, mientras continuamos con las reparaciones mientras operamos la planta. La producción aumentará gradualmente hasta alcanzar el ritmo máximo a medida que se completen estas reparaciones”, continuó el portavoz.
El portavoz dijo a Rigzone que la compañía no tiene comentarios más allá de esta información.
En una actualización del mercado de Rystad Energy enviada a Rigzone el 9 de julio por el equipo de Rystad, el director de análisis del mercado global de Rystad Energy, Claudio Galimberti, dijo que Beryl había tenido un impacto limitado en los activos de producción y refinación .
En un momento dado, más de 2,34 millones de clientes de electricidad en Texas, más de 23.000 clientes de electricidad en Luisiana y más de 15.000 clientes de electricidad en Arkansas se quedaron sin electricidad, según el sitio web PowerOutage.us. El sitio se describe a sí mismo como un proyecto en curso creado para rastrear, registrar y agregar cortes de energía en todo Estados Unidos.
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En el pico del huracán Beryl, el 8 de julio, se evacuaron 15 plataformas de producción y la producción suspendida alcanzó los 151.306 barriles de petróleo por día y 154 millones de pies cúbicos de gas por día, reveló una publicación en la página X de la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental (BSEE).
La BSEE se describe a sí misma como la principal agencia estadounidense encargada de mejorar la seguridad y garantizar la protección ambiental relacionada con la industria del petróleo y el gas natural en la Plataforma Continental Exterior de Estados Unidos.