Por Jov Onsat    –  18 de octubre de 2023   (Rigzone)

PARA SEGUIR NUESTRAS  DIARIAS PUEDES  AFILIARTE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM

Tamboran Resources Ltd. ha dicho que encontró “una cantidad significativa de gas” después de lograr la perforación más rápida en la cuenca Beetaloo de Australia en el pozo Amungee NW 3H (A3H).

A3H, bajo el permiso de exploración (EP) 98, alcanzó una profundidad total de 12.589 pies, incluida una sección horizontal de 3.609 pies en Mid Velkerri B Shale, dijo la compañía australiana en un documento presentado el lunes ante la bolsa local.

Para más información del curso ingresa al siguiente LINK

“El pozo intersectó el esquisto objetivo Mid Velkerri B a una profundidad vertical total de 2.272 metros (7.454 pies) y encontró importantes muestras de gas dentro del esquisto, en línea con las expectativas previas a la perforación”, decía el anuncio en la Bolsa de Valores de Australia.

Al FlexRig de súper especificaciones de Helmerich & Payne Inc. le tomó alrededor de 18 días perforar A3H, 20 días más rápido que el pozo A2H, dijo Tamboran.

“El programa de estimulación está previsto para el segundo trimestre de 2024, tras el final de la temporada de lluvias del Territorio del Norte”, afirma el comunicado regulatorio.

El director general y director ejecutivo de Tamboran, Joel Riddle, señaló en la presentación: “El pozo A3H ha logrado las tasas de perforación más rápidas experimentadas en la cuenca Beetaloo hasta la fecha, entregando un promedio de 214 metros por día y alcanzando TD en menos de 18 días”.

“Es importante destacar que el pozo A3H se perforó y cementó a un costo aproximadamente un 30 por ciento menor en comparación con el pozo A2H, lo que demuestra cómo las lecciones de los pozos perforados anteriormente y la tecnología de perforación moderna pueden resultar en mejoras operativas y reducción de costos”, agregó Riddle.

La presentación también anunció que Shenandoah South 1H (SS1H), otro pozo de Beetaloo bajo EP 117, está en camino de comenzar la estimulación el próximo mes con flujos IP30 planeados para 2024.

En Beetaloo, una cuenca en el Territorio del Norte, Tamboran posee una participación del 38,75 por ciento y la propiedad operativa en los EP 76, 98 y 117, mientras que el co-empresario Falcon Oil & Gas Ltd. posee el 22,5 por ciento. Tamboran también opera la EP 136 en la misma cuenca con una propiedad del 100 por ciento. En Beetaloo EP 161, Tamboran tiene un 25 por ciento de propiedad no operada.

Avance del gas Beataloo

SS1H se encuentra a 37 millas (unos 60 kilómetros) de A2H, que ya ha logrado un gran avance en materia de gas, según los propietarios. Ambos proyectos de exploración tienen como objetivo el esquisto B del miembro Amungee.

Tamboran y Falcon, con sede en Dublín, dijeron anteriormente que el flujo de gas en A2H se había inhibido potencialmente, pero que los resultados mostraban que el esquisto posiblemente tenía más reserva para producción.

El 22 de junio, Falcon y Tamboran anunciaron conjuntamente: “El pozo A2H logró un avance de gas; sin embargo, el modelado y el análisis independiente de un laboratorio estadounidense identificaron una capa potencial que inhibe el flujo de gas desde el esquisto estimulado”.

“A pesar de esto, el gas ha fluido a una tasa promedio de 0,97 mmcf/d [millones de pies cúbicos por día] durante 50 días y alrededor del 10 por ciento del agua utilizada en el programa de simulación se ha recuperado hasta la fecha, muy por debajo de otros pozos en la cuenca. “, dijeron en un comunicado de prensa. “La empresa conjunta cree que los flujos del pozo aún deben establecer una tasa de producción inicial desinhibida de 30 días”.

El pozo estaba produciendo aproximadamente 830.000 pies cúbicos por día con una tasa de recuperación de agua de 50 barriles por día, según el comunicado de prensa.

“Las fases de hidrocarburos recuperadas son gas seco con 90,4 por ciento de metano y 9 por ciento de etano”, agregó.

Para visualizar nuestro portafolio de cursos

ingresa dando click acá

“La empresa conjunta cree que los resultados no son indicativos del potencial de producción subyacente de Amungee Member B Shale, ya que el pozo Amungee NW-IH logró caudales de >5 mmcf/d en 1.000 metros [3.280,84 pies] normalizados desde la misma plataforma del pozo. en 2021”.

Tamboran espera recuperar dos billones de pies cúbicos de gas en Beetaloo, según la mejor estimación de recursos contingentes derivada de la perforación que anunció en una presentación regulatoria el 27 de septiembre.

Descarga la Revista de PETROBANCA del mes de Noviembre 2022

Para ver nuestros CURSOS presione aquí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *